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Febrero
2011
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Evaluación del Mixer Vertical AKRON®
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Autores: Bretschneider, Gustavo;
Giordano, Juan; Arias, Darío; Salado, Eloy y Sosa, Nicolás
Pruebas: respuesta del
mixer al trozado de heno (rollo) y al mezclado de una ración
totalmente mezclada (TMR, por sus siglas en inglés).
Antecedentes
A solicitud de la empresa AKRON S. A.,
localizada en la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba,
Argentina, se realizó en el mes de Diciembre de 2010 una asistencia
técnica a campo. La experiencia se realizó en un tambo comercial
propiedad de la firma Oscar y Avelino Picco e hijos, ubicado en la
localidad de Pilar (Sta. Fe), aproximadamente a 40 km de distancia
de la ciudad de Rafaela.
Al momento del ensayo, el tambo contaba con
aproximadamente 200 vacas en ordeñe (producción promedio:
26lt/vaca/día), semiconfinadas y alimentadas con una ración
parcialmente mezclada (PMR, por sus siglas en inglés). En este tipo
de ración, la dieta esta constituida por dos componentes
principales, los cuales se suministran en forma separada. Por un
lado, la TMR, que en este caso se suministraba por la mañana, en
comederos (media cubierta de tractor), y por otro, la pastura de
alfalfa, la cual se pastoreaba por la tarde.
Materiales y Métodos
El mixer se evaluó en dos oportunidades (1 y 6
de Diciembre de 2010), sin embargo, y debido a que los dos ensayos
no pudieron ser hechos bajo las mismas condiciones experimentales (a
saber, el tractor, el operario, el silo de maíz y el heno fueron
diferentes), la variables medidas se utilizaron para evaluar
únicamente la variabilidad dentro de cada ensayo (no entre
ensayos). Desde ahora se identificará con el sufijo A (1/12/10) y B
(6/12/10) a los alimentos y resultados correspondientes a cada
ensayo.
Para la evaluación del desmenuzado y trozado
del rollo de heno se utilizaron dos rollos de alfalfa (uno/ensayo)
de un peso promedio de 760 kg. La carga del rollo sobre el mixer se
realizó con un portarrollos de arrastre dirigido con comandos
hidráulicos desde el tractor. Primeramente, el rollo quedo
posicionado en forma horizontal y después, al primer giro del rotor
del mixer, el mismo se ubicó en posición vertical. A pedido del
fabricante, se inició el proceso de desmenuzado del rollo sin la
colocación de las trabas laterales (primeros tres minutos del
proceso), lo cual permitió que el rollo girara libremente dentro
del mixer. Después de los primeros 3 minutos de procesamiento, se
colocaron las trabas laterales para dar inicio al proceso de
trozado. Los muestreos se realizaron a los 5, 7, 9, 11, 13 y 15
minutos de iniciado el proceso de desmenuzado y trozado. Es de
destacar, que el primer muestreo (5 minutos) incluye los primeros 3
minutos de desmenuzado.
Las muestras de heno se tomaron a partir de la
boca de salida del mixer y las mismas (1/2 Kg de heno tal cual) se
evaluaron con el separador de partículas Penn State (SPPS), usado,
en este caso, como un indicador de la capacidad de trozado del
mixer. Dado que el heno se adiciona a la ración como una fuente de
fibra larga (la cual queda retenida en el tamiz superior del SPPS),
los resultados se expresaron como porcentaje de heno retenido en el
tamiz superior (Ø: 19 mm) del SPPS. Para determinar la reducción
en el tamaño de partículas de heno a medida que aumenta el tiempo
de trozado se registró la longitud de las fibras más largas,
retenidas el tamiz superior del SPPS. Además, se remitieron
muestras de los rollos de heno al laboratorio para determinar el
contenido de materia seca (MS) y proteína bruta (PB).
Además del heno, los otros componentes de la
TMR (silo de maíz, expeller de soja y semilla de algodón) se
muestrearon para la determinación del contenido MS y PB. La
proporción del tamaño de partículas de ambos silos de maíz (1/2
Kg de silo de maíz tal cual) se evaluó a través del SPPS. Es
importante tener en cuenta que ambos silos fueron confeccionados
utilizando una picadora con "corn cracker" para asegurar
el quebrado del grano del maíz.
La evaluación del proceso de mezclado se
realizó utilizando la TMR confeccionada por el nutricionista del
establecimiento. El orden de carga de los diferentes ingredientes
fue el siguiente: 1) heno, 2) Silo de maíz, 3) semilla de algodón,
4) expeller de soja y 5) sales minerales. La carga se hizo completa
(todos los ingredientes en cantidades a acorde a lo especificado por
el nutricionista) y con el mixer parado. Una vez comenzado el
proceso de mezclado, y a partir de la boca de salida del mixer, se
tomaron muestras de la TMR a los 4, 7, 10, 13 y 16 minutos.
Seguidamente, todas las muestras de TMR fueron analizadas para
determinar el contenido de MS y PB en el Laboratorio de Producción
Animal de la EEA Rafaela. Debido a que el heno se adicionó a la TMR
para incrementar la proporción de fibra efectiva (aquella capaz de
estimular la masticación), el análisis del tamaño de partículas
se usó para determinar la proporción de fibra larga (partículas
retenidas en el tamiz superior del SPPS) a los diferentes tiempos de
mezclado. Los resultados se expresaron como porcentaje de TMR
retenido en el tamiz superior (Ø: 19 mm) del SPPS. Se analizó 1/2
Kg de TMR tal cual/tiempo de muestreo.
Para obtener otro indicador de la homogeneidad
del mezclado, se adicionó grano de maíz entero (GME) a modo de
marcador, en el último orden de carga, junto con las sales
minerales. Se adicionaron 6,800 kg GME/ton de TMR. Para facilitar el
proceso de identificación y conteo de los GME, cada muestra (4, 7,
10, 13 y 16 minutos) se separó usando el SPPS. Los granos son
retenidos en el segundo tamiz (8 mm) donde son fácilmente
visualizados y contados. Para este caso, se proceso un Kg de
TMR/muestra y el resultado se expresó como número de GME/Kg de TMR
tal cual.
Resultados y Discusión
Respuesta del mixer al trozado del rollo de heno
En comparación al rollo A (MS: 85 % y PB: 17,29
%), el rollo B (MS: 80,12 % y PB: 17,68 %) resultó más frágil al
corte manual. Esta característica se hizo evidente en el proceso de
trozado (Figuras 1A y 1B).
Figuras 1A y 1B: Evaluación del proceso de
trozado de heno (rollo) a diferentes tiempos de muestreo.
Expresado como porcentaje de partículas retenidas en el tamiz
superior (Ø: 19mm) del separador de partículas PS.
En el proceso de trozado, el rollo B presentó
un mayor coeficiente de variación (CV: 24,8 %, Figura 1B) que el
rollo A (15%, Figura A). El mayor CV en el trozado del rollo B es un
indicador de su mayor fragilidad al corte. En este sentido, se
observa que a los 5 minutos del proceso de trozado, el rollo A
presentó más proporción de fibra larga retenida (65,74%) en el
tamiz superior de SPPS que el rollo B (52,03%). En comparación al
rollo B, a lo largo del proceso de trozado, el rollo A mostró mayor
resistencia al trozado. Es de destacar, que entre el primer y
último muestreo, hubo una reducción en la proporción de fibra
retenida en el tamiz superior del SPPS de 32,60 % y 36,65 % para los
rollos A y B, respectivamente.
En un intento de documentar la reducción en el
tamaño de partículas a medida que el mixer avanzaba en el proceso
de trozado, se registró la longitud de las fibras de heno más
largas, retenidas en el tamiz superior de SPPS (Figuras 1A’ y
1B´).
Figuras 1A’ y 1B’:
Evaluación del proceso de trozado de heno (rollo) a diferentes
tiempos de muestreo. Expresado
como los valores máximos de fibra larga (cm) retenidas en el
tamiz superior (Ø: 19mm) del separador de partículas PS. Los
valores correspondientes al muestreo de los 11 minutos no son
presentados (datos perdidos).
A medida que avanzaba el proceso de trozado, se
produjo una reducción en el tamaño de las fibras de heno. Si bien,
el patrón de reducción de tamaño de las fibras más largas fue
similar para ambos rollos, la magnitud de la reducción fue
numéricamente diferente (Figuras 1A’ y 1B’). Sin embargo, es
importante tener presente que estos valores de largo de fibra no
representan la totalidad del heno retenido en el tamiz sino, por el
contrario, estos valores únicamente reflejan la longitud de la
fibras más largas retenidas en el tamiz superior del SPPS. Cabe
recordar que el único objetivo de esta medición fue reflejar la
reducción en el tamaño de partículas de heno a medida que aumenta
el tiempo de trozado y, consecuentemente, conocer la longitud de las
fibras más grandes a lo largo del proceso de trozado.
Respuesta del mixer al mezclado de una TMR
La concentración de MS y PB de los silos de
maíz se resume a continuación: MS (34,53 % y 42,20 %) y PB (7,96 %
y 7,76 %) para silo de maíz A y B, respectivamente. La separación
porcentual del tamaño de partículas (acorde al SPPS) de ambos
silos de maíz fue la siguiente: 17,47 % (> 19 mm), 70,36% (19
– 8 mm) y 12,17% (< 8 mm) para el silo de maíz A, y 22,93%
(> 19 mm), 56,49% (19 – 8 mm) y 20,58 % (< 8 mm) para el
silo de maíz B. El expeller de soja (MS:
93,92 % y PB: 41,55 %) y la semilla de algodón (MS: 91,94 % y PB:
22,99 %), para ambos ensayos, correspondieron a la misma partida.
En la Figuras 2A y 2B se describe la variación
porcentual en la cantidad de material particulado retenido en el
tamiz superior del SPPS a medida que se producía el proceso de
mezclado de la TMR.
Figuras 2A y 2B: Evaluación del proceso de
mezclado de una TMR a diferentes tiempos de muestreo.
Expresado como porcentaje de partículas retenidas en el tamiz
superior (Ø: 19mm) del separador de partículas PS.
La proporción de partículas retenida en el
tamiz, a lo largo del proceso de mezclado, siguió un patrón
similar en ambas TMRs. Sin embargo, los valores más bajos
(asociados a un óptimo mezclado) se lograron a diferentes tiempos
de mezclado según la TMR (10 y 13 minutos [TMR - A] - 7 y 10
minutos [TMR - B]). Es de destacar, que la proporción de
partículas retenidas en estos tiempos de mezclado (promedio: 19,8%
[Fig. 2A] y 18,1% [Fig. 2B]) son superiores a los valores
recomendados para una TMR (6 - 10 %). No obstante, es relevante
considerar que los silos de maíz usados para estas mezclas tenían
valores de partículas largas (> 19 mm) más altos (17,47 % [silo
A] y 22,93% [silo B]) que aquellos recomendados para un silo de
maíz (2 – 8 %). Por lo tanto, y considerando que los silos de
maíz representaban (base MS) una alta proporción de las TMRs (41 %
y 46 % de la TMR - A y - B, respectivamente), la proporción de
partículas (> 19 mm) encontrada en la TMR - A y - B es acorde a
aquella de los silos de maíz usados para la confección de las
mismas.
Como es indicado por el CV (Figuras 2A y 2B), el
proceso de mezclado de la TMR – A tuvo una mayor variabilidad (CV:
19%) que aquel de la TMR – B (CV: 9,9%). Esta variabilidad se vio
reflejada en el intervalo de confianza (IC 90%, Figuras 2A y B), el
cual indica con un 90 % confianza que el verdadero valor de la media
para dicha variable (partículas retenidas en el tamiz superior del
SPPS) se encuentra entre 20,0 % y 26,5 % para la TMR – A y 17,9 %
y 20,6 % para la TMR – B. Esta mayor variabilidad en el mezclado
de la TMR – A podría estar asociada a la proporción de
partículas largas (>19 mm) del heno utilizado para dicha TMR.
Como se presentó anteriormente en las Figuras 1A y 1B, a los 15
minutos del proceso de trozado del rollo, la proporción de
partículas retenidas en el tamiz, fue superior para el heno – A
(44,31 %) que para el heno – B (32,96 %).
Cabe agregar que superado el tiempo en que se
logra el punto optimo de mezcla no hay beneficio en seguir
mezclando, por el contrario se sigue acortando el largo de la fibra
contenida en la ración, perdiendo de esta manera parte de la
fracción efectiva de la fibra.
La homogeneidad de la TMR a lo largo del proceso
de mezclado también se evaluó a partir de los registros de PB y
MS, y del conteo de GME (marcador) a los diferentes tiempos de
muestreo. Primeramente, en las Figuras 3A y 3B, se muestra el
patrón de variabilidad de la PB de la TMR durante el trabajo de
mezclado.
Figuras 3A y 3B: Evaluación del proceso de
mezclado de una TMR a diferentes tiempos de muestreo .
Expresado como porcentaje de PB en la TMR.
Para ambos ensayos, los CVs de la PB fueron
bajos (7,3% [Fig. 3A] y 4,4% [Fig. 3B]). Esta reducida variabilidad
de la PB a lo largo del mezclado se vió reflejada en el IC 90%, el
cual indica con un 90 % confianza que el verdadero valor de la media
para la PB se encuentra entre 17,2 % y 19,1 % para la TMR – A y
17,2 % y 18,3 % para la TMR – B. Es importante destacar, que ambos
ICs contienen a la concentración de PB formulada para cada ración
(19,1 % [TMR - A] y 18,2 % [TMR - B]). En ambas TMRs, el valor de PB
formulado se alcanza, aproximadamente, a los 10 minutos de mezclado.
De la misma manera que para la PB, el contenido
de MS de la TMR fue muy poco variable a lo largo del mezclado. En
las dos TMRs, los CVs fueron muy bajos (1,6 % [TMR - A] y 1,14 %
[TMR - B]). La homogeneidad de la MS durante el trabajo de mezclado
se vió reflejada en el IC 90%, el cual indica con un 90 % confianza
que el verdadero valor de la media para la MS se encuentra entre
56,4 % y 57,7 % para la TMR – A y 62,4 y 63,5 % para la TMR – B.
Finalmente, y acorde a los resultados que se
describieron previamente, el conteo de GME, adicionado a la mezcla
como marcador, también reflejo la homogeneidad del proceso de
mezclado (Figuras 4A y 4B).
Figuras 4A y 4B: Evaluación del proceso de
mezclado de una TMR a diferentes tiempos de muestreo .
Expresado como número de granos de maíz entero (marcador)/Kg de
TMR tal cual.
Si bien los CVs para ambas TMRs fueron mayores
(25 % [Fig. 4A] y 14,3 % [Fig. 4B]) que aquellos encontrados para la
PB y la MS, los valores son más que aceptables si consideramos la
pequeña cantidad de granos de maíz (6,800
kg GME/ton de TMR) agregados a la
mezcla y el número de muestreos. En comparación al IC 90% de la
TMR – A (10,5 -15,1), y acorde a su menor CV, el IC 90% de la TMR
– B es más estrecho (13,6 – 16,8). Un mayor número de
muestreos podría haber reducido los CVs y estrechado los ICs.
Aunque el proceso de descarga fue evaluado por
los autores del presente informe, debido a problemas operativos, las
mediciones no pudieron ser realizadas de acuerdo a lo planeado. Por
esta razón, no se presentan los resultados correspondientes al
proceso de descarga. Sin embargo, a la evaluación visual, la paleta
de doble barrido del rotor del mixer mostró ser de gran utilidad
para el barrido del fondo del mixer y para asegurar, de esta manera,
una descarga uniforme.
Nota: La puerta frontal del mixer comprime el
forraje contra la cadena de la noria de descarga, lo cual produce el
frenado del motor hidrostático. Se sugiere como posible solución
bajar la línea de trabajo de la noria entre 3 y 5 cm para evitar
riesgos de atascamiento.
Conclusiones
En general, y bajo las condiciones
experimentales en que se realizaron estos ensayos, el mixer vertical
Akron tiene una muy buena respuesta no solo al desmenuzado y trozado
del rollo de heno sino también al mezclado de la TMR. No obstante,
la respuesta del mixer al proceso de trozado y de mezclado estaría
influenciada por las características del forraje. En el caso del
trozado del rollo de heno, la respuesta del mixer estaría afectada
por la resistencia que ofrece la fibra del forraje al corte
mecánico, mientras que para el mezclado de la TMR, las
características físicas (longitud de la fibra) de los componentes
de la TMR podrían influenciar el tiempo óptimo de mezclado que,
para esta experiencia, fue de aproximadamente 10 minutos.
Agradecimientos
Los autores agradecen a la firma
Oscar y Avelino Picco e hijos por facilitarnos el establecimiento
rural y su personal para la realización de estas pruebas. También
los autores desean agradecer a todo el personal del establecimiento
por la buena predisposición y dedicación para realizar el trabajo
aquí informado.
Autores:
Bretschneider, Gustavo; Giordano, Juan; Arias, Darío; Salado, Eloy
y Sosa, Nicolás
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